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突破MVR廢水零排除氟痛點(diǎn):無鈣無鋁高效除氟劑的技術(shù)革新

2025-09-12

隨著環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格,企業(yè)對廢水處理的要求從 “達(dá)標(biāo)排放” 升級為 “零排放”,MVR(機(jī)械蒸汽再壓縮)技術(shù)因高效節(jié)能的特性,成為廢水零排項(xiàng)目的核心選擇。在 MVR 零排流程中,兩級 RO(反滲透)濃縮后產(chǎn)生的濃水含氟量較高,若直接進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng),會導(dǎo)致最終產(chǎn)出的鹽、硝純度不達(dá)標(biāo)——因此,“濃水除氟”成為保障整個(gè)零排工藝落地的關(guān)鍵前置環(huán)節(jié)。

當(dāng)前行業(yè)內(nèi)最常用的除氟方案是氯化鈣除氟工藝,其原理是通過鈣離子與氟離子結(jié)合生成氟化鈣沉淀,實(shí)現(xiàn)氟的去除。但該工藝存在 “致命矛盾”:為確保除氟效果(如將出水氟控制在40-60mg/L),必須過量投加氯化鈣,這直接導(dǎo)致出水殘余硬度飆升至 800-1000mg/L。而高硬度水體進(jìn)入后續(xù)換熱器、蒸發(fā)器時(shí),極易形成水垢堵塞設(shè)備,因此必須額外增加“除硬流程”。

目前常規(guī)的除硬手段是投加碳酸鈉,但其帶來的成本與流程負(fù)擔(dān)不容忽視:按殘余鈣硬度平均值800mg/L計(jì)算,每噸水需投加 1000mg/L碳酸鈉,以碳酸鈉市場價(jià)2元/kg 計(jì),僅此項(xiàng)藥劑成本就高達(dá)2元/噸水;此外,碳酸鈉除硬需先加液堿將pH調(diào)至11-11.5,除硬完成后還需投加硫酸將出水 pH 回調(diào)至中性,酸堿藥劑消耗與人工操作成本進(jìn)一步疊加。更不合理的是,前端工藝已通過樹脂吸附將原水硬度去除干凈,氯化鈣的投加相當(dāng)于“二次引入硬度”,再通過碳酸鈉+樹脂吸附去除,形成“先污染、后治理”的冗余流程,不少行業(yè)從業(yè)者直言“既費(fèi)力又不經(jīng)濟(jì)”。

為規(guī)避氯化鈣工藝的缺陷,部分企業(yè)嘗試采用PAC(聚合氯化鋁)除氟,但其問題同樣突出:一方面,PAC本身含有鈣元素,投加后仍需額外除硬,且PAC單價(jià)遠(yuǎn)高于氯化鈣,綜合成本更難控制;另一方面,PAC除氟需大劑量投加,會導(dǎo)致出水殘余鋁含量偏高,這些鋁離子易與水中的硅、鐵結(jié)合形成膠體,直接堵塞后續(xù)RO膜組件——這一問題已在多個(gè)實(shí)際項(xiàng)目中暴露,給企業(yè)造成了設(shè)備損耗與運(yùn)維困擾。

難道除氟與除硬真的只能“綁定”,沒有更優(yōu)解嗎?答案是否定的。

針對行業(yè)痛點(diǎn),武漢強(qiáng)盛科技有限公司結(jié)合市場需求展開技術(shù)研發(fā),歷經(jīng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)長期攻關(guān),成功推出不含鋁、鐵、鈣、鎂的高效除氟劑(代號Q630-3),從根源上打破了傳統(tǒng)工藝的局限。該新型除氟劑的核心優(yōu)勢體現(xiàn)在“效果優(yōu)、流程簡、成本省”三大維度:

Q630-3除氟效率遠(yuǎn)超傳統(tǒng)工藝:在進(jìn)水氟離子濃度100mg/L的場景下,僅需投加1500mg/L高效除氟劑,即可將出水氟含量降至20mg/L以下,且隨著藥劑投加量的增加氟離子進(jìn)一步下降,遠(yuǎn)低于氯化鈣工藝的 40-60mg/L,滿足更嚴(yán)格的環(huán)保與產(chǎn)品純度要求;

徹底擺脫“除硬依賴”:因不含鈣、鎂元素,投加后不會引入任何額外硬度,無需后續(xù)碳酸鈉除硬流程,直接省去酸堿調(diào)節(jié)、二次除硬的成本與操作;

pH適應(yīng)性與膜兼容性強(qiáng):Q630-3除氟劑原液呈酸性,除氟效果不受水體 pH 影響,無需額外投加堿劑調(diào)節(jié);若后續(xù)需接入RO膜系統(tǒng),弱酸性出水還能提升RO膜的穩(wěn)定性,延長膜組件使用壽命;

工藝簡化,運(yùn)維便捷:整個(gè)除氟流程僅需“投加高效除氟劑→充分反應(yīng)→投加絮凝劑沉降”三步,無需復(fù)雜設(shè)備改造;且沉降速度快,上清液透明清亮,泥水固液界面清晰,泥量很小,大幅降低了污泥處理成本與人工操控難度。

 

案例:某焦化廢水零排項(xiàng)目

項(xiàng)目原采用多段反應(yīng)+沉淀的復(fù)雜處理路線,具體流程為:

RO 膜濃水→氯化鈣投加反應(yīng)→PFS混凝→PAM絮凝→沉淀澄清→石灰投加反應(yīng)→純堿投加反應(yīng)→PFS混凝→PAM絮凝→沉淀澄清(出水氟40-80mg/L、pH11.5)→加酸回調(diào)pH→樹脂軟化→納濾分鹽→蒸發(fā)結(jié)晶

該流程存在三大核心問題:一是工藝環(huán)節(jié)多達(dá)12步,操作復(fù)雜度高,故障排查難度大;二是需投加氯化鈣、石灰、純堿、PFS、PAM 等6類藥劑,單耗與采購成本雙高;三是多段混凝沉淀產(chǎn)生大量污泥,導(dǎo)致噸水運(yùn)行成本居高不下。

引入武漢強(qiáng)盛科技有限公司Q630-3高效除氟劑后,流程實(shí)現(xiàn)“瘦身”優(yōu)化:

RO膜濃水→Q630-3高效除氟劑投加反應(yīng)→PAM絮凝→沉淀澄清→樹脂軟化→納濾分鹽→蒸發(fā)結(jié)晶

優(yōu)化后效益立竿見影:流程環(huán)節(jié)減少50%,藥劑種類從6類降至 2類,污泥產(chǎn)量減少,噸水成本降低;且出水呈弱酸性,無需加酸回調(diào),直接適配納濾系統(tǒng)進(jìn)水要求。